การแก้ไขปัญหาทั่วไปของวาล์วสัดส่วนโซลินอยด์ไฮดรอลิก
ที่ ไฮดรอลิค โซลินอยด์ สัดส่วน วาล์ว ส่วน เป็น แยก เข้าไปข้างใน a ความดัน สัดส่วน ควบคุม วาล์ว และ a ไหล สัดส่วน ส่วน วาล์ว (ที่ ควบคุม หลักการ เป็น โดยพื้นฐานแล้ว ที่ เดียวกัน), ที่ เป็น อย่างธรรมดา ใช้แล้ว ใน ไฮดรอลิค ระบบ กับ สูง ควบคุม ความแม่นยำ. หลังจาก ที่ สัดส่วน ควบคุม วาล์ว มี รับ ใช้แล้ว โดยทั่วไป สำหรับ 8,000 ถึง 12,000 ชั่วโมง, มัน เข้า หนึ่ง ไม่เสถียร ระยะเวลา ของ การดำเนินการ. ไม่เสถียร น้ำมัน ความดัน, ไม่เพียงพอ ความเคลื่อนไหว, และ ความล้มเหลว ของ การปรับตัว ฟังก์ชั่น บ่อยครั้ง เกิดขึ้น, ที่ อย่างจริงจัง ส่งผลกระทบ ที่ การดำเนินการ ของ ที่ อุปกรณ์. ที่ กำลังติดตาม อธิบาย ทั่วไป การแก้ไขปัญหา วิธีการ.
1. ทั่วไป ความผิดพลาด หลักการ
① หลังจาก ที่ อุปกรณ์ แทนที่ ที่ สัดส่วน ควบคุม วาล์ว ร่างกาย, ที่ การดำเนินการ เคยเป็น ออก ของ ควบคุม และ ที่ ความสัมพันธ์ เคยเป็น ไม่เป็นระเบียบ. หลังจาก ที่ ยิง การระเบิด เครื่องจักร แทนที่ ที่ วาล์ว ร่างกาย และ เริ่ม, ที่ เครื่องเล่นแผ่นเสียง (ขับเคลื่อน โดย a ไฮดรอลิค เครื่องยนต์) สูญหาย ควบคุม และ ที่ เชื่อมต่อกัน ตรรกะ ความสัมพันธ์ เคยเป็น ไม่เป็นระเบียบ. เริ่มแรก, มัน เคยเป็น คิด ที่ ที่ ควบคุม กระดาน เคยเป็น ผิดพลาด หรือ ที่ แทนที่ วาล์ว ร่างกาย เคยเป็น มีข้อบกพร่อง. เมื่อไร มัน เคยเป็น แทนที่ อีกครั้ง, ที่ ความผิดพลาด ยังคงอยู่ ที่ เดียวกัน. ที่ การวัด ควบคุม เอาท์พุท แรงดันไฟฟ้า เป็น U2C-32c หรือ U2a-32a. เมื่อไร โหลดแล้ว (เชื่อมต่อแล้ว ถึง ที่ โซลินอยด์ วาล์ว ม้วน), ที่ แรงดันไฟฟ้า เป็น ดีซี21.5V, เอซี2.2V; เมื่อไร เลขที่ โหลด, มัน เป็น DC24V, เอซี2.4V. สำหรับ ที่ ควบคุม พลัง จัดหา รีเซ็ต (พลัง-ปิด และ พลัง-บน การดำเนินการ), ที่ ควบคุม เปลี่ยน ปิด ที่ เอาท์พุท ไฟฟ้า ปฏิทิน สัปดาห์ ศูนย์. เท่านั้น หลังจาก ที่ ป้อนข้อมูล สัญญาณ เป็น เปิดใช้งานแล้ว อีกครั้ง, ที่ เอาท์พุท จบ มี พลัง และ ยังคงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง (โดยทั่วไป, ที่ ป้อนข้อมูล และ เอาท์พุท เป็น ขับเคลื่อน บน หรือ ปิด ที่ ที่ เดียวกัน เวลา). หลังจาก กำลังวิเคราะห์ ที่ สัดส่วน เค้น วาล์ว ควบคุม หลักการ, โดยเฉพาะ ที่ การทำงาน กระบวนการ ของ ที่ การกระจัด เซ็นเซอร์, มัน เป็น เชื่อ ที่ ที่ ควบคุม วาล์ว ควบคุม ระบบ เป็น จริงๆ แล้ว การทำงาน ใน a ปิด-วนซ้ำ เชิงบวก และ เชิงลบ สถานะ ที่ นี้ เวลา. หลังจาก กำลังตรวจสอบ ที่ ข้อเสนอแนะ วงจร, เรา พบ ที่ ที่ การกระจัด เซ็นเซอร์ สัญญาณ เส้น 8c และ 10c คือ เชื่อมต่อแล้ว ไม่ถูกต้อง, ส่งผลให้ ใน ที่ ผิด ขั้ว ของ ที่ รอง ม้วน เอาท์พุท สัญญาณ. หลังจาก สัญญาณ การแปลง, ที่ ขั้ว เคยเป็น ย้อนกลับ, ที่ เป็น, ที่ ขั้ว ใน 17 กลายเป็น เชิงลบ, และ หลังจาก เชิงลบ ข้อเสนอแนะ สังเคราะห์, ที่ ระบบ ทำงาน ใน a ปิด-วนซ้ำ เชิงบวก ข้อเสนอแนะ สถานะ. ภายใต้ ที่ อิทธิพล ของ ที่ ป้อนข้อมูล ตัวคูณ, ที่ ควบคุม ระบบ อย่างรวดเร็ว เข้า a ตัวเอง-ตื่นเต้น ลึก ความอิ่มตัว สถานะ, อิ่มตัว ที่ เอาท์พุท ของ ที่ ควบคุม กระดาน (DC24V). ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง สายไฟ และ แก้ไขปัญหา.
② เมื่อไร ที่ ไฮดรอลิค ระบบ เป็น การทำงาน, ที่ วิ่ง ความเร็ว ของ ที่ อุปกรณ์ เป็น ไม่แน่นอน. ที่ ปฏิบัติการ ความเร็ว ของ ที่ การปั้น เครื่องจักร ใน ที่ อันดับแรก เฟส เคยเป็น กะทันหัน สูง และ ต่ำ. มัน เคยเป็น เริ่มแรก คิด ที่ ที่ ความดัน ควบคุม วาล์ว ร่างกาย เคยเป็น ได้รับความเสียหาย หรือ ที่ ควบคุม กระดาน เอาท์พุท เคยเป็น ไม่เสถียร, ก่อให้เกิด ที่ ไฮดรอลิค ขับ เครื่องยนต์ ถึง งาน ผิดปกติ. ที่ วาล์ว ร่างกาย เคยเป็น แทนที่ และ ที่ ความผิดพลาด หายไป. อย่างไรก็ตาม, หลังจาก เกี่ยวกับ 3 วัน ของ ใช้, ที่ เดียวกัน ความผิดพลาด ปรากฏขึ้นอีกครั้ง. เป็นครั้งคราว เกิดขึ้น, ที่ ควบคุม กระดาน เป็น แทนที่, แต่ ที่ ความผิดพลาด ยังคงอยู่ ที่ เดียวกัน. มัน เคยเป็น สงสัย ที่ ที่ ไฮดรอลิค น้ำมัน เคยเป็น สกปรก, ดังนั้น ทั้งหมด ที่ ไฮดรอลิค น้ำมัน ของ ที่ การปั้น เครื่องจักร เคยเป็น กรองแล้ว, ที่ น้ำมัน ถัง เคยเป็น ทำความสะอาด, และ ที่ กรอง หน้าจอ เคยเป็น แทนที่. หลังจาก ที่ อุปกรณ์ เคยเป็น ใส่ เข้าไปข้างใน การดำเนินการ, ที่ ความผิดพลาด หายไป.
เมื่อไร ที่ อุปกรณ์ เป็น ใช้แล้ว สำหรับ a ยาว เวลา, เนื่องจาก ถึง ยากจน การทำงาน สิ่งแวดล้อม และ การซ่อมบำรุง การดำเนินงาน, ที่ ไฮดรอลิค น้ำมัน จะ เป็น ผสม กับ สิ่งสกปรก และ กลายเป็น สกปรก, ก่อให้เกิด ที่ ความเคลื่อนไหว ของ ที่ ไฮดรอลิค ควบคุม วาล์ว แกนกลาง ถึง เป็น ถูกบล็อก หรือ หายใจไม่ออก, ก่อให้เกิด ที่ ไฮดรอลิค ขับ กลไก ถึง งาน ไม่เสถียร.
③ เมื่อไร ปฏิบัติการ ที่ อุปกรณ์, หลังจาก ที่ ควบคุม ปุ่ม เป็น เปิดใช้งานแล้ว, ที่ ไฮดรอลิค ขับ กลไก ตอบสนอง ช้า. หลังจาก การประกอบ ยิง การระเบิด และ แทนที่ ที่ สัดส่วน เค้น ควบคุม กระดาน, ที่ ไฮดรอลิค ขับ เครื่องเล่นแผ่นเสียง หมุน จาก สูง ถึง ต่ำ. หลังจาก กำลังตัดการเชื่อมต่อ ที่ ควบคุม ปุ่ม, ที่ เครื่องเล่นแผ่นเสียง หมุน ใน สถานที่ และ ดำเนินต่อไป ถึง เคลื่อนไหว. มัน หยุด หลังจาก เกี่ยวกับ 0.8~1.2m (โดยทั่วไป มัน หยุด โดยทันที หลังจาก ที่ แพลตฟอร์ม เป็น ใน สถานที่).
โดย การเปรียบเทียบ ที่ ควบคุม ข้อมูล ก่อน และ หลังจาก ที่ อุปกรณ์ ความล้มเหลว, มัน เคยเป็น ยืนยันแล้ว ที่ ที่ สาเหตุ ของ ที่ ความล้มเหลว เคยเป็น ไม่เหมาะสม พีไอดี กำลังประมวลผล พารามิเตอร์ ของ ที่ ควบคุม กระดาน สัญญาณ, และ ที่ ควบคุม กระดาน ความลาดชัน ควบคุม ตัวต้านทาน, d3, และ d4 แผนภาพ ค่านิยม คือ ปรับแล้ว ด้วย เล็ก, ก่อให้เกิด ที่ ควบคุม กระดาน ถึง ควบคุม t4. (ที่ เอาท์พุท แรงดันไฟฟ้า DC0 เพิ่มขึ้น ถึง 24V. ที่ เวลา ที่จำเป็น) และ t (ที่ เวลา ที่จำเป็น สำหรับ ที่ เอาท์พุท แรงดันไฟฟ้า ถึง หยด จาก DC24V ถึง 0) เป็น ชุด ด้วย ยาว, ก่อให้เกิด ที่ สัดส่วน วาล์ว แกนกลาง ถึง ความล่าช้า ด้านหลัง ใน กลับมา ถึง ศูนย์, และ ที่ ไฮดรอลิค น้ำมัน ไม่ได้ เป็น ปิด ปิด ใน เวลา.
ใน ที่ อุปกรณ์ ควบคุม โดย ที่ ไฮดรอลิค สัดส่วน ควบคุม วาล์ว, ที่นั่น เป็น มากมาย เหตุผล สำหรับ ที่ อุปกรณ์ ตัวกระตุ้น ถึง งาน ผิดปกติ (ไม่ ใน สถานที่, ล้ำหน้า หรือ ทำงานผิดปกติ, ฯลฯ.), เช่น เช่น มากเกินไป สวมใส่ ของ ที่ ควบคุม วาล์ว แกนกลาง, ไม่เหมาะสม การปรับตัว ของ ที่ สูง และ ต่ำ ความเร็ว ขับ พื้นที่, และ จริงจัง ภายใน ขนถ่าย ของ ที่ ไฮดรอลิค ระบบ. และ ไม่เหมาะสม ควบคุม พารามิเตอร์ การตั้งค่า, ฯลฯ.
④ ที่นั่น เป็น a ใหญ่ ความแตกต่าง ใน การย้าย ความเร็ว และ เวลา เมื่อไร ที่ ไฮดรอลิค กระบอก ย้าย ซึ่งไปข้างหน้า และ ย้อนกลับ. ที่ การดีดออก การกระทำ เวลา ของ ที่ หลัก กระบอก ของ ที่ ออฟไลน์ การประกอบ ฟอสฟอรัส เหล็ก แหวน กด เป็น ด้วย ยาว, 235, กับ a ส่วนเบี่ยงเบน ของ เกี่ยวกับ 16 วินาที. เริ่มแรก, มัน เคยเป็น คิด ที่ ที่ น้ำมัน วงจร ของ ที่ อุปกรณ์ ควบคุม โซลินอยด์ วาล์ว ร่างกาย เคยเป็น ถูกบล็อก. เรา ถอดชิ้นส่วน, ทำความสะอาด ที่ วาล์ว ร่างกาย, และ กรองแล้ว ที่ ไฮดรอลิค น้ำมัน. อย่างไรก็ตาม, ที่ ความผิดพลาด เคยเป็น ไม่ ชัดเจน ดีขึ้น. กำลังพิจารณา ที่ ที่ ภายใน การรั่วไหล ของ ที่ หลัก กระบอก ล้าง วาล์ว เคยเป็น จริงจัง, นี้ ปรากฏการณ์ จะ อีกด้วย เกิดขึ้น, ดังนั้น ที่ ล้าง ใบไม้ วาล์ว เคยเป็น อย่างสมบูรณ์ แทนที่, แต่ ที่ ความผิดพลาด ยังคงอยู่ ที่ เดียวกัน. มัน เป็น เข้าใจแล้ว ที่ ก่อน ที่ อุปกรณ์ ความล้มเหลว, ที่ อุปกรณ์'s ไฮดรอลิค น้ำมัน, ที่หนีบ, และ หลัก กระบอก ไฮดรอลิค ควบคุม ไหล สัดส่วน ควบคุม วาล์ว ควบคุม กระดาน มี รับ แทนที่ และ อื่น การซ่อมบำรุง การดำเนินงาน คือ ดำเนินการ ออก. แม้ว่า ที่ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเลข ของ ที่ ควบคุม กระดาน คือ ดีบักแล้ว และ ปรับแล้ว หลังจาก ที่ การทดแทน ของ ที่ ควบคุม กระดาน, ที่ อุปกรณ์ เคยเป็น ไม่ โหลดแล้ว ( การปรับ ปราศจาก แนะนำ คัน ความดัน). มัน เป็น ตัดสิน ที่ ที่ ศูนย์ จุด การปรับตัว ของ ที่ ไหล สัดส่วน ควบคุม วาล์ว เป็น ไม่ถูกต้อง, ส่งผลให้ ใน a เล็กกว่า น้ำมัน จัดหา ไหล ใน ที่ ไฮดรอลิค กระบอก การดีดออก น้ำมัน วงจร, ก่อให้เกิด ที่ กระบอก การดีดออก การกระทำ เวลา ถึง เป็น ด้วย ยาว. รีเซ็ต ที่ ควบคุม กระดาน พารามิเตอร์ และ ถูกต้อง ที่ ศูนย์ จุด ของ ที่ ไฮดรอลิค ไหล ควบคุม วาล์ว. เมื่อไร การทำงาน ภายใต้ โหลด, ที่ ผู้เชี่ยวชาญ กระบอก การดีดออก การกระทำ เวลา เป็น อย่างมีนัยสำคัญ ที่ลดลง, เกี่ยวกับ 8S.
แม้ว่า ที่ แบบอย่าง ของ ที่ แทนที่ ควบคุม วาล์ว เป็น ที่ เดียวกัน, ที่นั่น เป็น ความแตกต่าง ใน ที่ พารามิเตอร์ ของ ที่ อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ ของ ที่ ใหม่ และ เก่า บอร์ด, และ ที่ ควบคุม กระดาน's ความสามารถ ถึง กระบวนการ สัญญาณ มี ผ่าน เล็กน้อย การเปลี่ยนแปลง (นี้ เป็น อีกด้วย ที่ เหตุผล ทำไม ที่ ไฟฟ้า ควบคุม อุปกรณ์ ความต้องการ ถึง เป็น ดีบักแล้ว หลังจาก การทดแทน หรือ ซ่อมแซม). ที่ ศูนย์ จุด ของ ที่ ใหม่ กระดาน ข้อเสนอแนะ สัญญาณ การแปลง เวที เป็น ชดเชย, ที่ เป็น, เมื่อไร ที่ วาล์ว แกนกลาง เป็น ที่ ศูนย์, ที่ เอาท์พุท ของ ที่ การจับคู่ เครื่องขยายเสียง บน ที่ ควบคุม กระดาน เป็น ไม่ ศูนย์, ส่งผลให้ ใน a ส่วนเบี่ยงเบน ระหว่าง ที่ การกระจัด ข้อเสนอแนะ ตัวเลข และ ที่ แท้จริง การกระจัด ของ ที่ วาล์ว แกนกลาง, และ ที่ สังเคราะห์ ควบคุม สัญญาณ ค่า เป็น เปลี่ยน, ที่ ไฮดรอลิค กระบอก การดีดออก ขับ จบ เอาท์พุท สัญญาณ แรงดันไฟฟ้า เป็น ต่ำกว่า. ที่ แม่เหล็กไฟฟ้า แรงบิด การแสดง บน ที่ สัดส่วน ศูนย์ ลดลง, ที่ วาล์ว แกนกลาง การกระจัด เป็น เล็กกว่า ในระหว่าง ที่ การดีดออก การกระทำ ของ ที่ นักบิน กระบอก, และ ที่ น้ำมัน จัดหา ลดลง, ส่งผลให้ ใน ที่ ช้า การดีดออก การกระทำ ของ ที่ ผู้เชี่ยวชาญ กระบอก, โดยเฉพาะ เมื่อไร ที่ โหลด เป็น วัด, ที่ การกระทำ กลายเป็น สม่ำเสมอ มากกว่า เฉื่อย.